氣力輸送羅茨風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生堵料原因及解決措施因物料的因素導(dǎo)致氣力提升泵堵料主要是料潮濕引起,,特別是增濕塔濕底堵料后,,清下的潮濕物料經(jīng)螺旋輸送機(jī)送入氣力提升泵后,不能被氣化送走,。中控室顯示3臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)電流值均在空載電流40%左右,,安全閥不放氣,但送料斜槽則漫料,,敲擊泵體,,聲音發(fā)悶.
1、羅茨鼓風(fēng)機(jī)出口安全閥壓力設(shè)定值偏小
生產(chǎn)初期,,隨著磨喂料量的增加,,出現(xiàn)氣力提升泵堵料。羅茨風(fēng)機(jī)電流值在65%左右,,屬正常范圍,,但羅茨風(fēng)機(jī)出口安全閥向外排氣?,F(xiàn)場(chǎng)管道上氣壓表讀數(shù)未達(dá)到安全閥排空壓力80kPa,。重新調(diào)節(jié)安全閥壓緊絲桿后,此類堵料即可排除,。
2,、羅茨鼓風(fēng)機(jī)三角帶脫落或燒損
在三角帶磨損老化或新三角帶張緊不適合時(shí),易使三角帶脫落或燒損,。如,,中控室畫(huà)面顯示1臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)電流值由正常值70%左右降至空載電流40%,而另外2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)電流則由70%左右上升到80%,。中控室對(duì)此報(bào)警未予注意,,切換備用羅茨風(fēng)機(jī)不及時(shí),導(dǎo)致氣力提升泵堵料?,F(xiàn)場(chǎng)檢查則發(fā)現(xiàn)3臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)出口管道上安全閥均向外排氣,,第1臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)的三角帶脫落或燒毀,電動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn),,從而造成另2臺(tái)風(fēng)機(jī)電流上升,。切換到備用羅茨風(fēng)機(jī)可解決問(wèn)題。
3、羅茨鼓風(fēng)機(jī)出口逆止閥閥芯脫落,,截止閥閥片磨損
羅茨風(fēng)機(jī)出口逆止閥的作用是在風(fēng)機(jī)停機(jī)后防止壓力氣流反竄到轉(zhuǎn)子腔,。截止閥為氣動(dòng)控制,在風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)前打開(kāi),,在電動(dòng)機(jī)停機(jī)后關(guān)閉,,截?cái)鄩毫饬鞯姆锤Z。因截止閥閥片磨損有缺口,,導(dǎo)致壓力氣流從缺口反竄,,沖擊逆止閥閥芯,時(shí)間一長(zhǎng),,造成閥芯脫落,。
4.、氣力提升泵的帆布層破損,,氣室積料
因帆布層破損后,,進(jìn)入氣力提升泵的生料得不到很好地氣化,使泵的輸送能力降低,,當(dāng)喂料量超過(guò)泵的輸送能力時(shí),,發(fā)生堵料。3臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)電流值均在80%左右,,安全閥放氣,。
處理方法:無(wú)需立即停機(jī)更換,一般等到停機(jī)檢修時(shí)再更換帆布?,F(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)可不必打開(kāi)泵體人孔門放料,,只需開(kāi)大生料庫(kù)頂袋除塵排風(fēng)機(jī)入口閥門,同時(shí)選擇開(kāi)啟3臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)即可將泵體內(nèi)的物料送空,。
5,、來(lái)料潮濕結(jié)塊
氣力輸送羅茨風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生堵料原因及解決措施因物料的因素導(dǎo)致氣力提升泵堵料主要是料潮濕引起,特別是增濕塔濕底堵料后,,清下的潮濕物料經(jīng)螺旋輸送機(jī)送入氣力提升泵后,,不能被氣化送走。中控室顯示3臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)電流值均在空載電流40%左右,,安全閥不放氣,,但送料斜槽則漫料,敲擊泵體,,聲音發(fā)悶.